檢查與分析:數控車床在使用過程發生刀架奇偶報警,奇數刀位能定位,而偶數刀位不能定位的故障。此時,機床能正常工作,從宏觀上分析數控系統沒故障。從機床電路圖中得知PLC信號從機床側輸入,角度編碼器有5根信號絲。這是一個8421編碼,在刀架轉換過程中,這4位根據刀架的變化而進行不同的組合,從而輸出刀架的奇偶信號。根據故障現象分析,當角度編碼器最低位634號線信號恒為“1”時,則刀架信號恒為奇數,而無偶數信號,故產生報警。根據上述分析,將CRT上PLC輸入參數調出觀察,該信號果然恒為“1”。檢查NC輸入電壓正常,證實角度編碼器發生故障。
檢查與分析:電動刀架旋轉后不能正常定位,且選擇刀號出錯。根據檢查判斷,懷疑是電動刀架的定位檢測元件――霍爾開關損壞。拆開電動刀架的端蓋,檢查霍爾元件開關時,發現該元件的電路板松動。
排除方法:重新將松動的電路板按刀號調整好,即將4個霍爾元件開關與感應元件逐一對應,然后鎖緊螺母,故障排除。
檢查與分析:刀架繼電器過載后斷開。刀架電動機380V相位錯誤。由于刀架只能順時針轉動(刀架內部有方向定位機械機構),若三相位接錯,刀架電動機一通電就反轉,則刀架不能轉動。刀架電動機三相電缺相,刀架位置信號所用的24V電源故障,刀架體內中心軸上的推力球軸承被軸向定位盤壓死,軸承不能轉動,使得刀架電動機不能帶動刀架轉動。拆下零件檢查原因,發現由于刀架轉位帶來的震動,使得螺釘松動,定位鍵長時間承受正反方向的切向力,得寸進尺定位鍵損壞,螺母和定位盤向下移動,給軸承施加較大軸向力,使其轉動不得。控制系統內的“系統位置板”故障,刀架到位后,“系統位置板”應能檢測到刀架位置信號。
排除方法:檢查CK6140數控車床強電線路,拆開刀架,調整推力球軸承向間隙,更換損壞零件,檢查24V電源,更換“系統位置板”。